唐钢转炉炼钢新技术
一、顶底复合吹炼技术
(一) 顶底复合吹炼法可分为三类
顶吹氧、底吹惰性气体法,全世界广泛采用此法。 顶底复合吹氧法,日本和欧洲多为采用。 顶底吹氧、喷吹法燃料法,宜于100%废钢。 (二)工艺特点
1、反应速度快、热效率高,可实现炉内二次燃烧。
2、碳氧反应更趋平稳:当吹炼终点[C]=0.04%时,无复吹的终点[O]约为900×10-6左右。说明钢渣的氧化性大为降低,吹炼残Mn明显提高,合金收得率明显提高。 3、吹炼后期强化熔池搅拌,使钢-渣反应接**衡,利于脱磷脱硫反应的进行。 4、保持顶吹转炉成渣速度快和底吹转炉吹炼平稳的双重优点。 5、冶炼低碳钢(C=0.01%~0.02%)时,避免了钢渣过氧化。 (三)复吹转炉的经济效益
1、渣中含铁量降低2.5%~5.0%。
2、金属收得率提高0.5%~1.5%,残Mn提高0.02%~0.06%。 3、磷含量降低0.002%。
4、石灰消耗降低3kg/t~10 kg/t,氧气消耗减少4Nm3/t~6 Nm3/t。 5、提高炉龄,减少耐火材料消耗,综合经济效益约为6~15元/吨。 二、溅渣护炉技术
溅渣护炉技术溅渣护炉技术溅渣护炉技术 溅渣护炉技术是利用高MgO含量的炉渣,用高压氮气将炉渣喷吹到转炉炉衬上,进而凝固到炉衬上,减缓炉衬砖的侵蚀速度,从而提高转炉的炉龄。 (一)技术要点
1、炉内合理的留渣量,通常控制在80~120 kg/t较合适。
2、炉渣特性控制: 终渣MgO≥8%为宜(特别对镁碳砖转炉)。 FeO取12%~18%为宜。 合适的炉渣粘度:易溅起、挂渣、均匀又防止炉底上涨、炉膛变形。
3、溅渣操作参数控制 N2气压力与流量与氧气压力、流量相接近时,效果较好。位高度要根据企业实际摸索,可在1~2.5m之间变化。 溅渣时间通常为2.5~4min。位夹角多数企业的实践证明12°比较理想。 (二)溅渣护炉的经济效益 1、提高炉龄3~4倍以上。
2、提高转炉利用系数2%~4%。
3、降低炉衬砖消耗0.2~1.0kg/t,降低补炉料消耗0.5~1.0 kg/t。 4、减轻工人劳动强度。
5、投资回报率高。我国62座转炉测算投资回收期为1.3年。溅渣护炉的综合经济效益大约为2~10元/t钢。
(三)溅渣护炉与复吹转炉的关系
对于采用溅渣护炉与复吹冶炼并存的转炉,随着溅渣后炉龄的提高,炉底相应上涨,影响了底吹透气砖的工作,此时,底吹透气砖的寿命约为3000炉,这意味着从3000炉以后,复吹效果大大减弱,甚至消失。而溅渣护炉的炉龄远远大于3000炉(现在达2万多炉)。这就是一贯注重高纯净钢,普遍采用复吹技术的日本不愿意采用溅渣护炉技术的原因。目前,炼钢工作者正努力开发底吹喷嘴长寿技术,要点如下:
1、利用底吹喷嘴前蘑菇头的生长和控制技术,实现喷嘴长寿化。
2、炉役前期,利用粘渣、挂渣和溅渣迅速在喷嘴前端生成透气蘑菇头,避免喷嘴烧损。 3、炉役中后期注意控制蘑菇头高度,防止堵塞。 4、对堵塞喷嘴采用复通技术。