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缩短矿井主通风机再启动时间的措施

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2007年第6期 煤矿机电 ・79・ 缩短矿井主通风机再启动时间的措施 孙彦良 (兖矿集团东滩煤矿,山东兖州273512) 摘 要: 结合煤矿生产现场制约主通风机再启动时间长的主要问题,采取了一些措施,较好地解 决了问题。 关键词: 主通风机;再启动时间;措施 中图分类号:TH43 文献标识码:B 文章编号:1001—0874(2007)06—0079—02 Measures of Shortening Restart Time of Main Ventilator for Mine SUN Yah—liang (Dongtan Coal Mine,Yanzhou Mining Group Co.,Ltd.,Yanzhou 273512,China) Abstract:This paper combines the important field restrictive factors of long restart time of main ventilator and adopts some measures to solve the problems. Keywords: main ventilator;restart time;measure 1问题的提出 间是关键问题;同时解决好制约备用主通风机安全启 动的主要因素是一项基本保障,在现场制约备用主通 通常矿井主通风机停机后有两种启动方式:启 动备用主通风机和再启动原运行机。启动备用主通 风机就是两机相互切换,但在切换过程中操作工序 较繁琐,如:对停止运行风机采取机械刹车、关闭风 风机安全启动的主要因素就是高温多雨潮湿季节,备 用电机绝缘值太低,会导致备用机不能安全启动。 《煤矿安全规程》规定:“矿井必须安装2套同等能 力的主要通风机装置,备用通风机必须能在10min内开 动”。目前我矿主通风棚再启动时间最长8min30s,若现 场出现其它应急问题,则有可能会导致矿井无计划停风, 我们解决的是制约主通风机两机安全切换的关键因素, 门、将叶片角度调回无风区,开启备用机润滑站、打 开风门、启动主机、调节叶片角度,正常情况下此切 换时间约为7—8 min。在风机切换过程中,往往会 遇到如风I'-H,绞车钢丝绳被拉断、风门闭锁动作等 一些意想不到的问题,这样会大大延长风机切换时 间。为安全起见,若风机停机后能够立刻解除故障 同时将主通风机再启动时间控制在6arin内。图1是根 据可行陛分析实现目标的流程图。 3措施 进行复位,我们原则上优先选择再启动原运行风机, 其次再选择启动备用主通风机。 2现场状况 (1)高压电气制动不能准确执行。风机停机后 若允许投入电气制动,但由于执行机构、闭锁动作不 灵敏或执行反馈触点直流电阻大、控制距离远、压降 大等原因影响主风机停机后电气制动允许投入,但 高压制动系统不能准确投入。 对此,我们采取的措施是:强化电气制动执行部 分检修,保障电气制动执行信号、机构灵敏可靠,对 电气制动机械机构、闭锁进行调整、润滑,保证其动 作可靠。为提高电气制动执行信号的准确性,把每 半年检修一次高压辅助触点调整每季检修一次,动 主通风机停机分为:电气制动停机和无电气制动 停机。我矿结合现场近几年检修记录、备用机试机记 录、风机启动时间档案,有重点地对主通风机再启动隋 况进行了调查。调查结果,我们认为:解决允许有电气 制动、但电气制动没有投入的问题,可将主通风机再启 动时间控制在投入电气制动再启动的时间内;电气制 动不允许或电气制动未投入,控制主通风机再启动时 维普资讯 http://www.cqvip.com

・80・ 煤矿机 电 2007年第6期 态测量触点直流电阻值,防止触点直流电阻过大影 响信号反馈。采用光电耦合器实行电源匹配,杜绝 二级电气制动信号反馈PLC输入模块时因输入 一主电机定子绕组灰尘、污垢较多,在高温多雨潮湿季 节,备用电机绝缘值最低可降至为0.8MQ,备用电 机不能实现安全备用启动,这是导致不能顺利启动 、电压太低而导致电气制动不继续执行。 图1目标流程图 (2)现场停机操作方法不当。主通风机在供电 电源瞬间掉电或其它无电气制动停机时,按设计操 作程序:叶片调回无风区,由于风机负载小,惯性大, 机械制动效果差,该风机转速降为零速时间长,以至 于使该风机再启动时间最长达8min30s,若现场出 现其它应急问题,这将无时间再进行应急处理。 现场采取的措施是:综合分析主通风机性能以 及导致主通风机无电气制动下再启动时间长的原 因,对主通风机原操作规程进行修改。主通风机无 电气制动停机后,依然采取机械刹车,同时禁止将叶 片角度调回无风区,并采取不断点动上调叶片角度, 使主通风机在加载情况下缩短降为零速的时间,然 后再启动该风机。通过修改操作规程,主通风机停 止过程中井下依然能保持一定的供风量;而现场停 机后,不断点动上调的叶片角度与逐渐降低的转速 成一定比例关系,则风机在停止的过程中,由于叶片 角度的不断加大,风量却缓慢地下降了,这样缓解了 活动前停机过程中立刻停风的问题。实践证明:无 电气制动情况下不断点动上调叶片角度,可将主通 风机再启动最长时间控制在3min36s内,在停机过 程中井下依然能够保持一定的供风量。 (3)高温多雨潮湿季节备用主电机绝缘太低。 建矿初期,我矿引进法国4台HRD 280—69型轴流 式主通风机,设备运行近20年来,1300 kW同步主 电机未进行过大修,由于电机房防尘效果较差,导致 备用风机的主要因素。 我们采取措施是,根据电机绝缘计算结果,结合 电机绝缘不低于1000V、1MQ的经验值,为确保即 使在天气潮湿的季节,主电机绝缘最低限值为 6MQ。我们采取的措施是:在高温雨季到来之前, 首先用干燥清洁的氧气吹去备用电机内部灰尘,其 次在电机房进风口增加过滤网,以改善空气环境,减 少电机定子绕组的灰尘污垢,同时将主电机内功率 为400W的加热器更换为750W,以提高电机备用时 绝缘性和防潮性。在7、8、9三个月中我们重点加强 现场绝缘测量次数,将备用主电机每一个月摇测一 次调整为每月摇测三次,高温雨季,天气潮湿,动态 掌握备用主电机绝缘状况。采取上述措施后,效果 比较理想,经现场测量结果,在高温多雨潮湿季节主 电机最低绝缘值也可控制在42Ml ̄以上,吸收比均 大于规定1.3,这样保证了备用电机的安全备用。 通过采取措施后,高温多雨季节备用主电机不 能实现安全备用的问题得到了解决,这样可以将主 通风机再启动时间控制在最长3min34s内,无电气 制动情况下不断点动上调叶片角度,可将主通风机 再启动时间控制在3min36s内。 表I 改进前、后主通风机启动最长时间对比表 4结语 通过实施预防和改进措施不仅较好地解决了主 通风机再启动时间长的问题,而且实现了主通风机 在停机过程中井下依然仍保持一定的供风量。在矿 井大型设备维护中,往往一些小的隐患都有可能引 起较大的安全事故,这就要求我们在做好大型设备 系统性维护和超前预防性维护的同时,做好现场各 项工作,实现安全生产。 参考文献: [1]姚舜才.电机学与电机拖动[M].北京:国防工业出版社, 20O6 作者简介:到\彦j良(1968一),男,高级工程师。1990年毕业于山东 矿业学院电气工程系,现任兖矿集团东滩煤矿机电副总工程师,主要 从事机电技术及管理工作。 (收稿日期:2007一O7—04;责任编辑:陈锡强) 

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